《電子技術(shù)應(yīng)用》
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基于分布式系統(tǒng)的汽車生產(chǎn)線
摘要: 電控系統(tǒng)由控制系統(tǒng)和生產(chǎn)現(xiàn)場兩個部分組成。控制系統(tǒng)集中安裝在主控制柜內(nèi)。主控制柜內(nèi)安裝生產(chǎn)線plc控制器及i/o模塊、變頻調(diào)速器、信號端子排、電源單元和其他附屬器件。系統(tǒng)還配有操作面板和觸摸屏,用于電控系統(tǒng)的運行操作和運行狀態(tài)及故障顯示。
Abstract:
Key words :

1  引言
               
  本項目實施于上汽集團在國內(nèi)的生產(chǎn)基地。該生產(chǎn)基地主要從事乘用車、商用車的生產(chǎn),本項目控制系統(tǒng)的主要功能是實現(xiàn)焊接生產(chǎn)線中主線和合裝工位的自動控制,以及與其他工位的聯(lián)鎖控制。
           
2  項目設(shè)計
           
  2.1 汽車制造工藝流程
               
  汽車的生產(chǎn)制造由四大工序組成:沖壓、焊接、涂裝和總裝。簡單來說,沖壓工序是完成車身各個部位零部件的加工;焊接工序是完成整個車身零部件的焊接;涂裝工序是完成車身的噴涂;總裝工序是完成發(fā)動機、座椅、汽車控制系統(tǒng)及內(nèi)飾等的安裝。主線和合裝工位屬于焊接工序,是焊接生產(chǎn)線的重要組成部分。本系統(tǒng)由夾具和電控系統(tǒng)組成。項目簡要工藝流程如圖1所示。

                                                                       圖1  工藝流程簡圖
           
  2.2 自動化裝配工位
               
  (1) under body  1001 stn焊接夾具工位;
               
  (2) under body  1002 stn焊接夾具工位;
               
  (3) main line   2001 stn焊接夾具工位;
               
  (4) main line   2002 stn 焊接夾具工位;
               
  (5) main line   2003 stn 焊接夾具工位;
               
  (6) main buck   合裝     焊接夾具工位;
               
  (7) main line   2004 stn 焊接夾具工位;
               
  (8) main line   2005 stn 焊接夾具工位;
               
  (9) main line   2006 stn 焊接夾具工位;
               
  (10) shutter工位(車身總成搬送機構(gòu))。

1  引言
               
  本項目實施于上汽集團在國內(nèi)的生產(chǎn)基地。該生產(chǎn)基地主要從事乘用車、商用車的生產(chǎn),本項目控制系統(tǒng)的主要功能是實現(xiàn)焊接生產(chǎn)線中主線和合裝工位的自動控制,以及與其他工位的聯(lián)鎖控制。
           
2  項目設(shè)計
           
  2.1 汽車制造工藝流程
               
  汽車的生產(chǎn)制造由四大工序組成:沖壓、焊接、涂裝和總裝。簡單來說,沖壓工序是完成車身各個部位零部件的加工;焊接工序是完成整個車身零部件的焊接;涂裝工序是完成車身的噴涂;總裝工序是完成發(fā)動機、座椅、汽車控制系統(tǒng)及內(nèi)飾等的安裝。主線和合裝工位屬于焊接工序,是焊接生產(chǎn)線的重要組成部分。本系統(tǒng)由夾具和電控系統(tǒng)組成。項目簡要工藝流程如圖1所示。

                                                                       圖1  工藝流程簡圖
           
  2.2 自動化裝配工位
               
  (1) under body  1001 stn焊接夾具工位;
               
  (2) under body  1002 stn焊接夾具工位;
               
  (3) main line   2001 stn焊接夾具工位;
               
  (4) main line   2002 stn 焊接夾具工位;
               
  (5) main line   2003 stn 焊接夾具工位;
               
  (6) main buck   合裝     焊接夾具工位;
               
  (7) main line   2004 stn 焊接夾具工位;
               
  (8) main line   2005 stn 焊接夾具工位;
               
  (9) main line   2006 stn 焊接夾具工位;
               
  (10) shutter工位(車身總成搬送機構(gòu))。


           
  2.3 電控系統(tǒng)設(shè)計
               
  電控系統(tǒng)完成的主要自動化裝配功能是:汽車地板、發(fā)動機艙、頂艙和左右側(cè)圍的焊接,以及與其他焊接工位的聯(lián)鎖控制。
                
    電控系統(tǒng)由控制系統(tǒng)和生產(chǎn)現(xiàn)場兩個部分組成。控制系統(tǒng)集中安裝在主控制柜內(nèi)。主控制柜內(nèi)安裝生產(chǎn)線plc控制器及i/o模塊、變頻調(diào)速器、信號端子排、電源單元和其他附屬器件。系統(tǒng)還配有操作面板和觸摸屏,用于電控系統(tǒng)的運行操作和運行狀態(tài)及故障顯示。
                
    控制系統(tǒng)主要完成生產(chǎn)現(xiàn)場各種數(shù)據(jù)的實時采集及監(jiān)控,并按焊裝線的操作時序向生產(chǎn)現(xiàn)場執(zhí)行機構(gòu)發(fā)出控制指令。生產(chǎn)現(xiàn)場部分由各個工位上的按鈕臺,現(xiàn)場采集模塊et200eco、現(xiàn)場信號傳感器(行程開關(guān))、驅(qū)動元件(電磁閥)、一套往復(fù)桿機構(gòu)電機等組成。這一部分向控制系統(tǒng)提供操作人員的操作信號和各種現(xiàn)場設(shè)備的運行狀態(tài)信號,同時接收來之控制系統(tǒng)的各種控制指令來驅(qū)動電磁閥、電機等執(zhí)行機構(gòu)。各個工位的傳感器信號電纜和驅(qū)動元件的控制電纜集中到附近的i/o采集模塊中,再通過profitbus總線同主控制柜plc相連。生產(chǎn)車間如圖2所示。

           
  2.4 分布式自動化平臺
               
    數(shù)字i/o點多而且比較分散,對電氣故障安全性能要求高是汽車生產(chǎn)行業(yè)的特點,針對具體的工藝控制要求,我們提出了一套低成本、結(jié)構(gòu)緊湊、配置靈活、高安全性能的控制系統(tǒng)。經(jīng)過認(rèn)真調(diào)研和周密思考,最終選擇西門子s7-300plc作為控制系統(tǒng)。本系統(tǒng)選用cpu 315-2dp作主控制器,總線采用profibus通訊。現(xiàn)場操作臺控制采用et200s擴展。現(xiàn)場各個工位的傳感器信號和電磁閥控制采用分布式i/o et200eco模塊。傳送電機控制部分采用了simens的micromaster 440變頻器,plc通過總線通訊控制電機的運行速度及運轉(zhuǎn)方向。還有兩套西門子的人機界面,采用的是mp270b。它們與plc都是通過 profibus進行通訊的。最終選定西門子的主要硬件配置如附表所示。

                                                                    附表  主要硬件配置

 

3  控制系統(tǒng)設(shè)計
           
  3.1 西門子s7-300
                
    plc是控制系統(tǒng)的核心,控制的性能,適用性,可靠性和性價比是選型的依據(jù)。本系統(tǒng)的控制要求高穩(wěn)定,高指令處理速度控制。并且要求安裝簡單、維護方便、擴展靈活、組網(wǎng)方便。基于西門子s7-300plc具有如下特點:
               
  (1)  模塊化微型plc系統(tǒng)及功能模塊,滿足中、小規(guī)模的性能要求;
               
  (2)  din標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝,安裝簡單,布置靈活;
               
  (3) 簡單實用的分布式結(jié)構(gòu)和多界面網(wǎng)絡(luò)能力,應(yīng)用靈活多變;
               
  (4) 0.6~0.1μs高速的指令處理,功能豐富的模塊可以非常好地滿足和適應(yīng)自動化控制任務(wù);
               
  (5)編程軟件step7,結(jié)構(gòu)化程序開發(fā)思想,多種編程語言選擇,編程靈活,高效。組態(tài)軟件wincc,功能強大,畫面豐富,使用方便。完全可以實現(xiàn)本系統(tǒng)的控制功能。
               
  人機界面的選擇,選用的是西門子的mp270b(規(guī)格:10.4" 640*480 256色),特點是可靠性高,組網(wǎng)方便,大屏幕,組態(tài)畫面豐富,功能強大,從操作性,易用性,友好性上可以完全滿足用戶的要求。人機界面主畫面如圖3所示。

                                                     圖3  人機界面i/o檢測點畫
               
  經(jīng)過縝密思考,最終我們選用了西門子s7-300 plc,考慮到系統(tǒng)的擴展以及與其它廠家西門子系統(tǒng)的互聯(lián),系統(tǒng)的通訊都采用了profibus,互連采用工業(yè)以太網(wǎng),cpu選用的是315-2dp,通訊模塊用的是cp343-1 lean和cp342-5。系統(tǒng)的硬件配置及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖4所示。

                                                                  圖4  系統(tǒng)結(jié)構(gòu)


           
  3.2 分布式裝配線自動化系統(tǒng)
               
  分布式i/o的選擇,主要是根據(jù)汽車生產(chǎn)行業(yè)數(shù)字i/o點多而且比較分散,對電氣故障安全性能要求高的特點,以安裝簡單,擴展靈活,結(jié)構(gòu)緊湊,防護等級高,故障安全性能高為選型依據(jù)。系統(tǒng)選用的是西門子的et200s和et200eco分布式i/0。et200s是一種位-模塊式的分布式i/o系統(tǒng),它集成了siguard安全技術(shù),精確模塊化的面向功能的站結(jié)構(gòu),集成了profibus-dp連接的接口模塊,可以在運行中更換使用著的模塊,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝簡便,靈活性大,以及運行費用較低等特點。et200eco是西門子經(jīng)濟型的ip65/67的分布式i/o系統(tǒng),它由profibus接口模塊,m12或ecofast連接件,現(xiàn)場i/o的端子模塊組成。
              
  et200eco具有緊湊型、一體化的設(shè)計,高達p67的防護等級,采用了端子模塊和接口模塊分離的設(shè)計,端子模塊上所有的i/o通道都支持短路保護和過載保護。同時支持通過profibus網(wǎng)絡(luò)進行遠(yuǎn)程診斷等特點。硬件組態(tài)畫面如圖5所示。

                                                                  圖5  工藝流程組態(tài)畫面
           
  3.3 控制系統(tǒng)功能設(shè)計
               
    本系統(tǒng)允許操作者以兩種方式進行操作——手動方式和自動方式。設(shè)備啟動前應(yīng)確保plc模塊接線正確,電纜聯(lián)接正確,并且cpu模塊處于run狀態(tài)。設(shè)備啟動(自動方式),將各主控制柜的“自動/手動”轉(zhuǎn)換開關(guān)置于“自動”位置。按主控制柜上的運轉(zhuǎn)準(zhǔn)備按鈕,當(dāng)主控柜上的“運轉(zhuǎn)準(zhǔn)備”指示燈點亮后按主控制柜上的自動啟動按鈕,當(dāng)主控柜上的“自動啟動”指示燈點亮后,設(shè)備啟動(自動方式)完成。
               
  (1) 手動控制:在手動方式下,由操作者在運行條件允許的情況下,手動控制設(shè)備的每一個動作。將主控制柜上的“自動/手動”轉(zhuǎn)換開關(guān)置于“手動”位置。在“手動”控制狀態(tài),1001stn、1002stn和輸送機構(gòu)可通過觸摸屏操作。2001-2006stn操作者可以通過操作臺上的按鈕來操作本工位的動作。在手動控制方式下,當(dāng)滿足以下條件時,可通過按鈕來控制夾具動作。
               
  (2) 自動控制:在自動方式下,由操作者啟動設(shè)備的自動控制程序,由系統(tǒng)自動控制設(shè)備的運行。將主控制柜與各工位上的“自動/手動”轉(zhuǎn)換開關(guān)均置于“自動”位置后按住“自動啟動”按鈕約三秒鐘,系統(tǒng)進入自動狀態(tài),此時若將某工位操作臺上的“自動/手動”轉(zhuǎn)換開關(guān)置于“手動”位置,系統(tǒng)即停止自動運行。在自動控制方式下1001、1002工位上件后可通過工位旁的按鈕操作相應(yīng)夾具動作,其余工位地板夾具當(dāng)車體放好后夾具自動夾緊。每個焊接完成后分別按鈕該工位兩側(cè)的兩個完成按鈕后夾具會自動打開,頂升氣缸自動將車體升起,待所有工位工作完成車體全部頂起后輸送機構(gòu)自動前進將車體整體向前移動一個工位。
               
  (3) cpu故障:當(dāng)cpu的sf指示燈點亮?xí)r,則cpu存在硬件或軟件故障。當(dāng)cpu出現(xiàn)不可處理故障時,cpu轉(zhuǎn)入stop(停止)狀態(tài),設(shè)備不能運行。cpu故障的處理:關(guān)閉cpu電源,再重新上電;如故障仍然存在,則關(guān)閉cpu電源;接通cpu電源;執(zhí)行復(fù)位cpu寄存器操作;如故障仍存在,則cpu存在硬件故障,更換cpu模塊;重新下裝plc控制程序;將cpu的運行模式置于運行模式。
               
  (4) 直流電源保護:當(dāng)為plc的數(shù)字量模塊端子提供電源的24v直流電源輸出端出現(xiàn)短路情況時,直流電源可能進入保護狀態(tài)。此時直流電源輸出端電壓急劇降低,無法驅(qū)動系統(tǒng)的輸入/輸出設(shè)備。當(dāng)出現(xiàn)直流電源保護時,需將直流電源輸入端斷開后再重新接通,系統(tǒng)即恢復(fù)正常。
               
  (5) 急停報警:觸發(fā):當(dāng)按下主按控制柜或任意工位操作面板或按鈕臺上的急停按鈕時,將觸發(fā)急停報警;影響:當(dāng)急停報警觸發(fā)后,所有工位及主控制柜急停報警燈亮,主控柜報警聲音輸出,觸摸屏顯示相應(yīng)報警工位。報警將停止整條生產(chǎn)線設(shè)備的運行;復(fù)位:將各急停按鈕恢復(fù)正常狀態(tài),并按下主控制柜或任意工位操作面板上的“故障復(fù)位”按鈕,則急停報警信號被清除。
               
  (6)壓力報警:觸發(fā):在1001、2001、2003、2005工位左側(cè)有個壓力檢測開關(guān),用來檢測氣壓的大小。當(dāng)無氣壓或氣壓過小時,則壓力檢測開關(guān)發(fā)送信號,觸發(fā)壓力報警。觸摸屏上壓力故障指示燈亮;影響:觸摸屏顯示報警,主控柜報警聲音輸出。報警將停止整條生產(chǎn)線設(shè)備的運行;復(fù)位:壓力狀態(tài)恢復(fù)正常后,按主控柜或任意工位操作面板上的“故障復(fù)位”按鈕,壓力報警信號自動被清除,按啟動順序重新啟動設(shè)備運行;


               
  (7) 限位開關(guān)和電磁閥故障報警:觸發(fā):當(dāng)控制夾具動作的電磁閥接通時間超過夾具動作所需的時間,而夾具動作到位的限位開關(guān)信號未返回時,或者當(dāng)檢測夾具開、關(guān)的限位開關(guān)信號同時存在時,觸發(fā)限位故障報警,相應(yīng)工位ls故障指示燈點亮;影響:限位開關(guān)故障報警將暫停相關(guān)工位的設(shè)備的動作;原因:氣壓過低導(dǎo)致夾具動作未到位。夾具與工件間的位置偏差導(dǎo)致夾具動作未到位。plc到電磁閥的控制線路故障導(dǎo)致電磁閥未動作。電磁閥故障導(dǎo)致電磁閥未動作。復(fù)位:當(dāng)故障解決后按主控柜或任意操作臺“故障復(fù)位”按鈕,報警狀態(tài)清除。
               
  (8) 傳送電機報警:觸發(fā):當(dāng)傳送電機過載,觸發(fā)變頻器報警;處理:傳送電機報警將禁止shtl的動作;復(fù)位:當(dāng)過載保護信號及變頻器故障信號均消失后,按下主控制柜上的復(fù)位按鈕,傳送電機報警被清除。
               
  (9) 車體落位異常故障:觸發(fā):在設(shè)備的每個工位有兩個接近開關(guān),用來檢測車體落位情況。車體落位共三種狀態(tài):車體落位正常、車體落位異常、無工件。當(dāng)一個接近開關(guān)感應(yīng)到信號而另一個接近開關(guān)沒感應(yīng)到信號這種狀態(tài)達到三秒示為車體落位異常,該工位車體落位異常故障指示燈亮;影響:該工位車體落位異常故障指示燈亮。該工位動作將停止運行;復(fù)位:車體落位狀態(tài)恢復(fù)正常后,按主控柜或任意工位操作面板上的“故障復(fù)位”按鈕,車體落位異常報警信號自動被清除,按啟動順序重新啟動設(shè)備運行。
           
4  結(jié)束語
               
  目前,本項目正處在試運行階段,系統(tǒng)運行穩(wěn)定、可靠。程序功能強大,畫面操作友好、靈活、方便。獲得該公司領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員的一致好評,深得現(xiàn)場操作人員的喜愛。據(jù)悉,等項目完全運行之后,該公司準(zhǔn)備上二期工程。通過項目的實施和調(diào)試,對西門子的控制系統(tǒng)有了更深層次的把握,對西門子分布式i/o的應(yīng)用有了更深的認(rèn)識。
               
  (1) 西門子的控制系統(tǒng)功能強大,模塊豐富,組態(tài)靈活,擴展方便。
               
  (2)西門子的編程軟件step7,結(jié)構(gòu)化程序開發(fā)思想,多種編程語言選擇,編程靈活,高效。組態(tài)軟件wincc,功能強大,畫面豐富,使用方便。
               
  (3)本系統(tǒng)的優(yōu)點在于采用了profibus通訊和分布式i/o控制的結(jié)構(gòu)模式,不但大大節(jié)省了控制線纜,而且充分發(fā)揮了西門子控制系統(tǒng)的優(yōu)勢,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。

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