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MEMS加速計高壓滅菌器失效機理與設計改進
摘要: 高壓滅菌器測試之后在MEMS 加速計器件上觀察到偏移變化。微機械傳感器的失效有三個原因: 封裝應力導致的偏移變化、電阻漏電和寄生電容變化。本文討論了識別高壓滅菌器失效根源所采用的FA方法。根據 FA 結果,建議了一個糾正措施,即提高產品魯棒性,防止高壓滅菌器失效的設計方法。
Abstract:
Key words :

介紹

高壓滅菌器測試也叫高壓鍋測試,是惡劣環境所用的器件通常都要求進行的一種質量測試。 直到最近,汽車安全行業才開始提出高壓滅菌器測試要求,以檢驗用于氣囊傳感器的 MEMS加速計 [1]。為了進行此測試,器件在環境試驗箱不帶電存儲96/168小時,環境試驗箱的氣壓為15psig、溫度為120oC,相對濕度為100%。高壓滅菌器經過一定的暴露時間后,器件在室溫下重新測試。

盡管傳感器的傳感結構在密封環境下封裝,以防止水分入侵,但MEMS加速計仍要承受高壓滅菌壓力,因為塑料包裝材料可在過壓和過濕條件下吸收水分。要測試加速計對高壓滅菌器壓力的易感性,我們將80個 MEMS加速計置于高壓滅菌器測試條件下。如圖1所示,加速計由MEMS傳感單元(g-cell)和控制ASIC組成,采用堆疊芯片結構組裝在一個QFN 封裝中。傳感單元由飛思卡爾二聚表面微流構成,使用玻璃熔塊通過晶片鍵合技術密封在密封腔里。

高壓滅菌器測試結果顯示,25oC時,9個部件無法達到偏移規范,要求9位輸出的偏移變化少于+/- 26個計數。失效部件的最大偏移變化是-48/+39個計數。 當部件進行168小時測試時,發現了更多器件失效(與偏移變化的失效行為相同)。還發現這些部件在-40oC 和125oC下具有較小的偏移變化和較緊湊的分布。失效器件還顯示在空氣中暴露一段時間后,出現緩慢回歸規范的“自愈”行為。在正常大氣條件下進行120℃焙燒,可以加速恢復過程。失效和恢復流程是可重復和可逆的。


圖 1. MEMS 加速計: (a) QFN 封裝視圖(模具帽未顯示);(b) LSM角度的傳感單元芯片視圖

為了確定高壓滅菌器失效的根源,我們創建了一個失效分析魚骨圖(圖2),全面查看高壓滅菌器測試條件下(濕度、壓力和溫度)偏移變化的所有可能原因。從以下四個主要方面審查了設計和制造工藝:封裝、ASIC、傳感器(g-cell)和測試。因此發現了微機械傳感獨有的三種失效機理。這三種機理是:

  • 導致偏移變化的封裝應力
  • 電阻漏電
  • 寄生電容變化

II. 封裝應力影響

環氧樹脂塑封(EMC)材料能吸收水分,且吸熱會膨脹 [2]。掃描聲學顯微鏡(C-SAM)檢測還揭示,復合模具和引線框架之間出現過多分層。這些變化會改變封裝和傳感單元的應力狀態,從而引起偏移變化。FEA 封裝建模(圖3)用于模擬這種應力變化的影響。這個模型考慮了 EMC 和引線框架之間的非對稱分層。根據達到平衡時水分攝取大于0.54%這一原理,試驗還假設吸濕應力為0.15%。


圖 2. 高壓滅菌器失效分析魚骨圖

FEA 模擬結果顯示,傳感器的慣性質量位移相當對稱,但是由于分層和吸濕膨脹,封裝的位移場不對稱。模擬顯示,吸濕膨脹引起的位移與125℃時熱應變引起的位移數量級相同。 封裝應力引起的最大偏移變化預測只有4個計數(最壞情況)。

用激光蝕刻去除傳感單元周圍的主要EMC部分,進一步分析失效器件。這一做法思路是,封裝的應力場將大幅改變,如果器件對封裝應力敏感,這可能導致偏移變化。但測試結果顯示,大部分EMC移除之后,器件只有非常小的偏移變化。這一結果符合原來的 FEA預測,EMC的吸濕膨脹只會對偏移變化產生非常小的影響,封裝應力作為高壓滅菌器失效的根源被排除。

盡管研究顯示封裝應力不是高壓滅菌器失效的根源,值得一提的是,這歸因于應力不敏感傳感器/封裝設計。封裝吸濕應力非常大,如果傳感器設計不正確,可能成為導致高壓滅菌器失效的主要原因。減少封裝應力易感性的設計策略已在[3]中討論。

 

圖3 . EMC 吸濕膨脹的FEA模擬


圖4. 剝層分析,消除封裝應力作為失效根源

III. 漏電影響

環氧材料的介電性能也可以通過水分攝取來改變。如圖4所示,攝取水分之后,環氧/玻璃/云母復合材料的體積電阻率減少10倍以上(高達1%)。此外,盡管高壓滅菌器試驗箱中使用了去離子水,高壓滅菌器大氣的水凝結可以把封裝材料內的離子污染聚集在一起,形成不同潛力的傳感器之間的漏電通道。

MEMS傳感器的加工步驟也有助于形成潛在的漏電通道。一方面,犧牲性氧化蝕刻步驟中使用的氫氟酸可能留下氟離子。而且,密封材料(玻璃熔塊)中富含氧化鉛,特定條件下可以沉淀成導電鉛結。圖5中的SEM圖顯示了玻璃熔塊鍵合區出現的結節或團塊非常明顯(但Auger 分析不能區別它們是鉛還是氧化鉛)。

圖 5. 玻璃熔塊區的SEM圖


圖6 調制器掃頻測量結果

應該指出的是,如果“火”線和地線之間存在電阻漏電,則會出現偏移變化。∑△ 調制器前端對保存在差分電容器中的電荷(即傳感單元)進行采樣。理想情況是,當傳感單元帶有Vref電荷時,電荷傳送到集成電容器,不會隨著時間推移而改變。但是如果充電電極(或火線)與地線之間存在漏電通道,就不會將所有電荷傳送到集成電容器,電荷可能漏電到地線,導致集成的值較小,當差分電容器具有不同程度的漏電時,會出現凈偏移變化。

很難直接測量漏電(大于1Gohm)。用曲線跟蹤測量高壓滅菌器測試前后引腳之間的I-V,不顯示引腳之間有明顯的電阻變化。于是采用間接漏電測量方法。這種方法主要測量調制器的掃頻。調制器時鐘頻率為8-1MHz不等,在每個時鐘頻率點取偏移值。圖6顯示了掃頻測量的結果。測量發現,失效器件(器件1718和器件1079)的偏移隨著調制器時鐘頻率而不同,但正常器件(器件533和1121)則保持大致相同的偏移。這種現象的原因是固定直流電漏電,較長集成時間(較低時鐘頻率)會導致集成的電荷值較小。

掃頻結果似乎說明偏移失效與漏電有關,因為要集成的電荷量隨著集成時間而變化。問題是,漏電發生位置在哪里?為了找出漏電位置,執行了FA操作,通過激光蝕刻和化學蝕刻,選擇性地去除某些區域的EMC材料。將EMC材料從傳感單元鍵合“存放”區域去除(圖7)發現,漏電行為(偏移與調制器時鐘頻率有關)消失。這證明焊盤存放區域內存在漏電通道。由此斷定,高壓滅菌器大氣的水凝結聚集了離子,從而促進了漏電。多晶硅轉子或傳感單元導電帽之間可能有漏電。


圖7 查出泄露位置的剝層分析

為了消除直流電漏電,因此從設計上建議在多晶硅轉子上覆蓋氮化硅鈍化層,作為修復方法。 鈍化層設計的生產和高壓滅菌測試作為下一步實施。

IV. 寄生電容

盡管前面的 FA 操作已經顯示失效部件和漏電行為之間具有某種聯系,但不能認為漏電是高壓滅菌失效的唯一(或首要)根源。實際上是不能排除因高壓滅菌壓力而引起寄生電容變化。根據下列公式(圖5),寄生電容(從鍵合線到鍵合線)估計大約為50fF。

其中 l是鍵合線的長度,r 是鍵合線的半徑,d是兩條鍵合線之間的距離,εr是EMC的介電常數(干燥時和高壓滅菌測試之后)。

象體積電阻率一樣,EMC材料的介電常數也可以通過攝取水分來改變(圖4)。干燥條件和吸水條件下的介電常數變化可能高達兩個數量級。在低頻率范圍(小于1Hz),這種影響更明顯。在較高頻率范圍,差別通常小很多。測試 MEMS 加速計的 QEN封裝所用的特定EMC材料與 MEMS器件采用相同的高壓滅菌器測試條件。表1顯示了EMC材料的介電常數在高壓滅菌器壓力前后可能增加2.8%。

表1 EMC的介電性能: 96小時的高壓滅菌器測試之后

 

項目 體積電阻率(ohm-cm) 介電常數 耗散因子(%)
RT 150C
T=0 5.00E+16 1.00E+10 3.6 0.5
PCT96h 1.00E+16 2.00E+10 3.7 0.7

EMC 介電常數出現2.8%的變化可能產生1.4fF的電容變化。如此小的電容變化要使用 LCR 儀表測量出來是不可能的,但它足以在9位輸出上產生15個計數的偏移變化。高壓滅菌器壓力產生的寄生電容變化很難控制,因為它是EMC材料特征的一部分。但有幾種設計對策可以緩解此問題。一種方法是提高傳感器靈敏度,從而只需要較低的調制器增益。我們的觀察也支持這種方法,發現用不同的MEMS加速計設計(具有2倍靈敏度)在高壓滅菌器測試中有更好的表現。另一種方法是采用不同前端/架構設計,將屏蔽節點從中間節點分離出來,這樣敏感節點和屏蔽節點之間的寄生電容不會產生偏移。

V. 結論

本文共討論了MEMS加速計的三種高壓滅菌器失效機理。分別說明了每一種失效機理的FA方法(通過建模和測量)和設計改進。排除了封裝應力作為高壓滅菌器失效的根源。傳感單元內的漏電通過調制器掃頻測量得到了確認。依據EMC材料的介電性能測量研究了寄生電容。我們認為漏電和寄生電容變化都存在于高壓滅菌失效器件中。最后還為所確定的每個根源建議了設計對策。當測試結果一出來,就會按照報告的測試結果進行這些改進。

感謝

筆者誠摯感謝飛思卡爾傳感器和制動器解決方案事業部Grusonia 和Hera項目團隊ARAL實驗室的Joseph Hon、Keith Kraver和Ryan Hooper提供的援助和支持。

參考資料

  • Automotive Electronics Council, “Failure Mechanism Based Stress Test Qualification for Integrated Circuits,” AEC-Q100-Rev G, May 14, 2007.
  • Stellrecht, Han and Pecht, “Characterization of Hygroscopic Swelling Behavior of Mold Compounds and Plastic Packages”, IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, Vol. 27, 2004.
  • Lin and McNeil, “An Optimized Design of MEMS Capacitive Teeter Totter Acceleration Transducer”, Freescale Analog RF Mixed-Signal Sensors & Microsystems Technical Enrichment Matrix Workshop, Jan 10, 2008
  • Gonon, et al., “Effects of Hydrothermal Aging on the Dielectric Properties of Epoxy Composites”, 7th international conference on Properties and Applications of Dielectric Materials, Nagoya, June 2003.
  • Ulaby, “Fundamentals of Applied Electromagnetics”, 5th Edition, 2006
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